数字化带来的高加工精度的零组件,是锅炉焊接和装配的质量保证,中正锅炉引进先进的数控化、数字化设备,包括:高速数控平面钻、数控锅筒钻、3维激光切割机、4轴数控弯管机、Φ168数控立体弯管设备、100mm三辊数控万能式卷板机、蛇形管生产线、数控盘管生产线、膜式壁生产线等600台套,目前下料数控率达到了80%以上。
中正循环流化床燃烧(CFBC)技术作为一种新型成熟的高效低污染清洁煤技术,具有许多其它燃烧方式没有的优点。循环流化床属于低温燃烧,因此氮氧化物排放远低于煤粉炉,仅为100mg/Nm3左右,并可实现在燃烧过程中直接脱硫,脱硫效率高。且技术设备经济简单,其脱硫的初期投资及运行费用远低于干煤粉炉加烟气脱硫(PC+FCD)。排出的灰渣活性好,易于实现综合利用,无二次灰渣污染。负荷调节范围大,低负荷可降到满负荷的30%左右,长沙二十吨大型燃气锅炉品牌。
长沙二十吨大型燃气锅炉品牌,锅炉受热面管子的焊接方法、焊材选用及探伤比例序号名称规格材质焊接方式焊接材料焊口总数探伤比例1前后水冷壁管φ51×320WSH08Mn2si9625%2两侧水冷壁φ60×320WSH08Mn2si12025%3过热器低温段φ38×520WSH08Mn2si5825%4过热器高温高温高温高温高温省煤器管连接管φ60×320WSH08Mn2si1225%7连接管φ83×420WSH08Mn2si825%8下降管φ76×420WSH08Mn2si4210%9对流管φ51×320WSH08Mn2si2425%焊接材料的烘干与使用焊接材料的采购必须有始材质合格证采购回来的焊接料首先存放在一级库保管材质合格证交质检科存档焊丝H08Mn2Si经化学成份分析检查是否符合材质合格证焊条按不同类型型号或牌号分别在不同位置上存放存放位置应在离地面、墙壁大于0.3m以上的货架上堆集高度不得超过8层焊条箱存放处应通风干燥施工工地所用的焊条由专职的焊条烘干员统一领取存放在二级库焊条烘干室焊条烘干员严格按照岗位责任制对焊条领取、烘干、发放、焊条烘干必须严格按照规定温度。班组领用要有组织有计划焊条烘干员应做详细记录。锅炉受热面受压元件对接接头的质量应从以下几个方面进行检查和试验A外观检查焊工自检100%专检10%。
盘柜的二次运输根据设备重量和现场条件采用吊车、汽车或人力运输。吊点——有吊环者吊索应穿在吊环内无吊环者吊索最好挂在四角主要承力结构处不得将吊索挂在设备部件如开关拉杆等上吊运输中应牢固固定防止磕碰以免仪表、元件或油漆损坏。盘柜的稳装盘柜在室内的位置按施工图的规定。在距柜顶和柜底各200mm高处按规定的位置绷两根尼龙线作为基准线将盘柜按图纸规定的顺序比照基准线稳装就位其四角可用钢垫片找平找正。找平找正后即可将柜体与基础槽钢、柜体与柜体、柜体与两侧挡板固定牢固。柜体与柜体、柜体与两侧挡板采用螺栓联接。柜体与基础槽钢最好采用螺栓联接如图纸规定采用点焊时按图纸施工。柜体稳装横平竖直、安装牢固、连接紧密、无明显的缝隙采用小线、线坠、水平尺检查时垂直误差不大于5/米水平误差不大于5mm。
如果床压降至3.5KPa以下应添加床料。汽包压力达0.1MPa时关闭汽包和过热器空气阀。当汽压升到0.150.2MPa时冲洗压力表并与相邻压力表核对保证读数准确。汽包压力升到0.3MPa时关闭除过热器疏水外所有疏水阀门。定期放水排污一次。适当开启对空排汽阀控制升压速率为0.050.1MPa/min升温速率为1.5℃/min使汽包上下壁温差小于50℃。压力达到1.0MPa时投连排关闭过热器疏水。压力达到1.01.2MPa时进行减温器反冲洗。当床温达到投煤条件时投煤当达到汽机冲转参数时向汽机送汽,长沙二十吨大型燃气锅炉品牌。
降负荷过程中保证汽包上下壁温差不超过50℃。在负荷降到50%和锅炉停止运行以前须吹灰防止含硫分的积灰吸收空气中的水份而导致管子的腐蚀。继续降低锅炉负荷以每分钟不超过10%的速度降低燃烧料量。根据负荷情况开过热器出口集箱疏水门及对空排气门停炉后视汽压上升情况关闭。当降低负荷时保持蒸汽温度高于饱和温度。在床温低于800℃之前投入启动燃烧器继续降低给煤量停用电除尘。根据床温情况逐渐减小给煤量直至停止全部给煤机保持石灰石给料处于自动状态直至停止给煤为止)。停机后关闭主汽门和隔离汽门。当需要时汽包水位调节器切为手动状态始终维持正常的汽包水位。继续流化床料并且控制受压部件降温速率小于50℃/h。在床温约450℃时停止启动燃烧器。当床温至少降至400℃时停止一、二次风机运行。回料器温度降至260℃以下停止高压流化风机及引风机运行。停炉后汽包水位升至最高可见值后停止上水开省煤器再循环。
据了解,燃气锅炉、导热油锅炉、生物质锅炉均获橡胶企业青睐。其中SZL系列生物质锅炉更是凭借排放低以及运行成本低的“双低”特点成为众多橡胶企业首选。该锅炉可适应多种生物质燃料,经燃烧测试,热效率可达88%以上,特殊炉拱设计将NOx排放控制在100mg/m3以内,具备出色的环保和节能效果,符合橡胶行业环保要求。同时,燃料成本上,生物质颗粒的成本仅为天然气的一半,降低锅炉运行成本;锅炉结构上,设计紧凑,锅炉房为单层布置,现场安装方便、周期短,且操作简便,让企业省心省力。